液下渣浆泵试运转中泄漏失效
2012-12-25液下渣浆泵用机械密封经过静压试验后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴问及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。
液下渣浆泵试运转时密封失效的因素主要有:
1、操作中,因抽空、气蚀和憋压等异常现象,引起较大的轴向力,使动、静环接触面分离。
2、安装机械密封时压缩量过大,导致摩擦副端面严重磨损、擦伤。
3、动环密封圈过紧,弹簧无法调整动环的轴向浮动量。
4、静环密封圈过松,当动环轴向浮动时,静环脱离静环座。
5、工作介质中有颗粒状物质,运转中进入摩擦副,损伤动、静环密封端面。
6、设计选型有误,密封端面比压偏低或密封材质冷缩性较大等。
上述现象在液下渣浆泵试运转中经常出现,有时可以通过适当调整静环座等予以消除,但多数需要重新拆装,更换密封。
2、安装机械密封时压缩量过大,导致摩擦副端面严重磨损、擦伤。
3、动环密封圈过紧,弹簧无法调整动环的轴向浮动量。
4、静环密封圈过松,当动环轴向浮动时,静环脱离静环座。
5、工作介质中有颗粒状物质,运转中进入摩擦副,损伤动、静环密封端面。
6、设计选型有误,密封端面比压偏低或密封材质冷缩性较大等。
上述现象在液下渣浆泵试运转中经常出现,有时可以通过适当调整静环座等予以消除,但多数需要重新拆装,更换密封。